品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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處理量 | 1-100m3/h | 額定電壓 | 220v |
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額定功率 | 3.5-30kw | 空氣量 | 120m3/min |
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出水管口徑 | 100-3000mm | 進水管口徑 | 100-3000mm |
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流量計規格 | 按需定制m3/h | | |
淮南mbr一體化污水處理設備 型號齊全
1、中試工藝設計
1.1 中試原理分析
電磁EM高級催化氧化法是利用電磁切變原理,改變廢水中水分子、有機污染物分子和離子氛團簇結構,改變被處理廢水的理化、分子力學性質,增強臭氧在廢水中的溶解性能,提高臭氧與有機污染物的反應效率。反應器內添加貴重金屬催化劑填料,廢水在電磁(EM)切變場及專用催化劑的作用下直接激發產生羥基自由基(•OH),其氧化還原電位E0=2.8eV,具有強的氧化性,可使廢水中長鏈有機污染物化學鍵發生斷裂,生成短鏈易降解有機污染物,大部分有機污染物被直接氧化降解為終產物CO2和H2O及中間態高活躍產物,從而有效去除廢水中COD。
中試廢水經提升泵提升至一級電磁EM高級催化氧化工藝段,此工藝段由3個高級催化氧化反應器串聯而成。提升泵與反應器間設置EM發生器,反應器內添加貴重金屬催化劑填料。通過射流泵對一級催化氧化發生器內廢水進行循環,循環管道上設置EM專用射流器,臭氧發生器與其相連接,用于投加臭氧氣體。含臭氧氣體連同循環廢水,在EM專用射流器反應器內混合后,分別進入3個高級催化氧化反應器,在貴重金屬催化劑作用下,激發產生羥基自由基,在其高氧化電位作用下,部分難降解有機污染物發生斷鏈反應形成短鏈易降解有機污染物,部分直接氧化生成CO2、H2O。
經過一級高級催化氧化處理后,廢水已基本得到改性,形成存在大量反應活躍的中間態產物的改性廢水,進入緩沖水池,經提升泵提升到二級高級催化氧化段對廢水進行再處理,進一步去除廢水COD,處理后出水由末端反應器上端出水口排出。
2、中試效果分析
2.1 中試參數設計
為最大限度接近生產實際,中試進水直接取自現處理系統出水,其COD含量60~80mg/L。中試設計規模500L/h,反應器內有效停留時間20min,含臭氧氣體濃度130mg/L,最大進氣量500L/h。兼顧處理效果與經濟性,分4個階段優化進水負荷與臭氧量,每階段運行周期10天。
2.2 中試分析
初始階段進水負荷為設計負荷的60%,進氣量500L/h,臭氧總投放量為216mg/L,其中一級進氣量250L/h,臭氧投加量108mg/L,二級進氣量250L/h,臭氧投加量108mg/L。全程跟蹤試驗裝置運行情況,對終端出水COD含量進行檢測并做好記錄。
根據試驗數據,對中試參數進行優化。為確保檢測數據的可比性,此階段只對臭氧投加量進行優化,其濃度保持不變,進氣量調整為350L/h,臭氧總投加量152mg/L,較上一階段減少64mg/L,其中一級進氣量200L/h,臭氧投加量87mg/L,二級進氣量150L/h,臭氧投加量65mg/L。繼續運行10天,觀察出水水質變化情況。
第一階段進水量為設計進水量的60%,投加臭氧量達到216mg/L,在4個試驗階段中投放量最大,總體處理效果,出水COD平均值31.49mg/L,COD平均去除率54%;第二階段臭氧量投加量較第一階段減少64mg/L,出水COD平均值38.25mg/L,COD平均去除率37%;第三階段進水量調整到滿負荷,臭氧進氣量調整到初始值500mg/L,臭氧投加量130mg/L,出水COD平均值37.8mg/L,與第二階段相比,臭氧投加總量接近,處理效果接近;第四階段滿負荷運行,進氣量調整到350mg/L,臭氧總投加量減少39mg/L,出水COD平均值45.51mg/L,COD平均去除率32%,基本滿足設計要求,但檢測數據明顯偏上限值,去除率也明顯下降,近下限值。
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3、結論
采用電磁EM高級催化氧化法,在現場開展對油田廢水深度處理的中試研究,共進行4階段試驗,對檢測數據進行對比分析,得出如下結論:
結論1:電磁EM高級催化氧化法深度處理油田外排廢水效果良好,處理后廢水COD指標能夠達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準中COD≤50mg/L的要求。